近日,西南油气分公司元坝气田高含硫气田集气总站微正压气提装置改造后投运,吨水处理成本降低35元,年降本超800万元。
该装置是继元坝29集气站后的第2套装置,元坝103H集气站正新建第3套装置,该物理脱硫新技术成为“香馍馍”。
元坝气田水中硫化物含量大于3000毫克/升,元坝29集气站和集气总站原采用“正压气提+除硫药剂”除硫工艺,压力值为0.7兆帕,结果硫化物小于6毫克/升。该工艺物理脱硫不佳,化学药剂除硫用量大,成本约50元/吨。
元坝29井集气站水处理量270立方米/天,正压式气提运行费用较高。2018年,启动了新一轮技术创新研究。
采气二厂把降低气提运行压力作为技术攻关突破口,突破传统正压气提的技术限制,将气提运行压力从传统的0.7兆帕降低0.016兆帕,提升物理脱硫效果,减少化学药剂除硫费用支出,除硫率提高至99%以上。
2019年,元坝29井引进第1套微正压装置建设成功。2022年5月,元坝103H集气站启动该装置建设,化解加碱输水管道堵塞风险,处理气田水230立方米/天。(何海 杨勇)