机组运行过程中,锅炉燃烧会产生大量煤灰,随着机组运行周期的延长,实际产灰量是输灰系统设计输送能力的1.26倍,灰斗料位升高到灰斗平衡管上部时,会造成下灰不畅;同时淹没滤袋下端引起二次扬尘,造成布袋除尘差压升高,机组接带负荷能力大幅降低,严重时还会造成机组停运。
为了解决这一问题,电力集团容海发电公司技术人员改变灰斗下料时长,调整助吹和气化风机的运行方式,进一步判断影响输灰系统输送能力的因素。通过对锅炉尾部烟道积灰情况和布袋除尘及输灰系统的全面检查,结合除尘、输灰系统的实际运行工况进行调整分析、试验总结,最终发现造成灰斗料位升高的原因,消除了因原系统设计的两个输灰单元联锁造成的循环等待短板,增加输送时间和输送频率,实现两侧输灰单元能够独立输送、灰斗料位可控。
系统改造后,采用“单独输送”模式时,两个输灰单元下料、输送互不影响,输灰时间和输送频率较改造前增加了一倍,有效控制灰斗料位、避免布袋除尘差压升高;开启“联合输送”模式时,机组负荷低、产灰量少的情况下,一个单元下料,另一个单元输送,减少输送频率、节约压缩空气。低成本、高收效的两种输送模式自由切换,为机组安全、稳定、经济运行提供了有力保障。