本站讯 “没想到这么快,大大出乎我们的意料。能够创出工期减半的回撤速度,说明这支队伍在施工管理和工艺创新上的确有独到之处。”近段时间,方大专业化内蒙安撤项目部的一项创新突破,得到黄陶勒盖公司安全总监王明卫的高度评价。
在冲刺半年工作任务目标之际,方大专业化内蒙安撤项目部创新采用采煤工作面“双头回撤”的新工艺,突破了采煤工作面回撤工期缩减一半的“不可能”。
据了解,以往采煤工作面回撤液压支架因受运输、通风、供电等因素影响,均采用单通道单头回撤技术。回撤中使用慢速绞车多次拖拽支架,费时、费力,而且存在断绳、跳绳等不安全因素。他们在回撤黄陶勒盖公司井下308工作面设备时,为提高回撤效率,大胆创新尝试了“双头回撤”新工艺,并获得成功。
“新的回撤工艺在提升工作效率方面效果比较明显,每天回撤18—20架支架,原计划45天的回撤工程,现在25天就完成了。”该项目部副经理李欣彬说。
为确保首次创新施工的顺利进行,该项目部前期做了大量的现场勘验工作,早谋划、定方案、排工期,确保新工艺各个施工环节的有效衔接。在回撤过程中,他们一改以往运用慢速绞车拖拉支架的方式,采用铲板车、框式支架车及支架自身的推移装置配合的方式进行回撤。
“这种方法优势在于用工少,安全风险小,施工人员可以同步实施其他支架拆解作业,避免怠工现象,大大提高了现场的施工效率。”该项目部党支部书记丁砚涛说。
专人专岗,也是本次工艺创新的关键。他们专门组织了新工艺培训,从80余名职工中挑选出15名经验丰富、个人素质高的技术骨干,定人定岗负责工作面上的回撤工作,确保在回撤工作中各工种之间的有效协调和良好协作。