近日,装备制造集团晋丰公司尿素日产量达到2120吨,破夏季尿素日产量历史纪录,同比增幅约12%。
自三月份以来,该公司尿素车间坚持以效率效益为中心,向工艺指标要效益、向技术创新要效益,凝聚职工合力,想方设法从内部挖潜,推行“算账文化”,以提高氨回收率为抓手,找差距、补短板。从夯实基础、严抓细节管理上下功夫,不断优化工艺指标,及时对现场工艺设备做出调整。通过在放空筒顶部增配冷凝液喷淋管线,安装高效雾化喷头对含氨尾气进行洗涤吸收,减少系统放空量,提高氨回收率,并通过系统性调整高闪气压力,低闪气CO2纯度由97%提升至98%,尾气氢气含量由40%降低至20%,尿素产量提高20t/天。在二氧化碳纯度提高的情况下,车间开展研讨,细化优化控制措施,确保高洗器顶部温度在安全范围,逐步关小HV63502的开度,有效提高二氧化碳转化率,减少高压尾气氨的放空;二氧化碳压缩机采用B系统循环水,大大降低了压缩机的冷却温度,提高了二氧化碳打气量,保证了压缩机的安稳度夏。通过一系列改进措施,在外供蒸汽不变、压缩机负荷不变的情况下,尿素产量每天较之前增加100吨左右,日产尿素达到2120吨,顺利实现了尿素稳产、高产、低耗。
与此同时,该公司还改进了原有的生产方式方法,对标工艺指标,精调蒸发温度、升压器、冷凝器,实时掌控分析数据;中颗粒尿素投用了粒子冷却系统,降低了尿素成品温度,解决了尿素板结问题;大颗粒尿素投运了UF装置,严格控制造粒机液位、雾化、流化温度及成品温度,成品硬度和粒度大幅度提升,得到了客户的一致好评,提升了企业形象,增强了企业品牌影响力。
下一步,该公司还将继续坚持降本增效,扎实推行“内涵式发展”理念,立足成本、效益等关键指标管控,认真开展各项工作,同时结合“算账文化”,不断寻找效益点,提升工作效率,持续在探索中进步,在创新中发展。