然而在提金过程中,大量的氰化物会随废水和废弃尾矿排放而造成环境污染。由于氰化物属于剧毒物质,因此对金矿生产中所产生的含氰尾矿浆进行处理尤为重要。目前,在工业生产过程中,对含氰尾矿浆的处理措施主要是循环利用及达标排放,但由于尾液的循环利用会严重影响氰化浸出工艺指标,因此许多黄金生产企业针对含氰尾矿浆进行综合治理,以达到尾液的循环使用不影响工艺指标的目的。早期的含氰尾矿浆的处理方法有碱性氯化法、中和法、离子交换法、活性炭催化氧化法、生物法等。碱性氯化法由于耗氯量大,不易控制,常出现水中余氯过高的状况,往往会造成氯的二次严重污染。东北地区某黄金冶炼企业每天产出大量的含氰尾矿浆,矿浆中的氰化物大部分以可释放氰化物形式存在,且矿浆中含有较高浓度的As和Fe,在较低pH值的条件下会反溶到溶液中。
含氰尾矿浆调酸吹脱法净化回收
调酸吹脱法的技术核心是调酸、吹脱及HcN的吸收。调酸吹脱法主要考察以下几个条件参数:加酸量、温度、时间、气液比。
1 含氰尾矿浆调酸吹脱法净化回收探索性
实验将含氰尾矿浆置于5 L烧瓶,吸收装置采用200 mm x 800 mm有机玻璃柱,加热设备为85.2A测速数显恒温磁力搅拌器,吹脱气体采用空气压缩机供给。用气泵通过特制的有机玻璃气体分布头进行鼓气,用磁性恒温搅拌器进行搅拌和保持恒温,用小型分液漏斗进行加药,用有机玻璃特制的吸收管,用氢氧化钠(NaOH)溶液吸收吹出的氰化氢(HCN)气体。调节pH值约等于2,选择气液比267:1,温度20℃,反应时间设定为1.5 h,进行探索性实验研究。实验的初步结果为:总氰吹脱效率76.76%,总氰回收率为96.4%。
2 含氰尾矿浆加酸量实验
根据调酸吹脱法的特点,当pH≤2时,回收效果最好,故针对该企业的含氰尾矿浆进行调酸加酸量实验,确定加酸量的最优值。取500 mL搅拌均匀的含氰尾矿浆于烧杯中,用85.2A测速数显恒温磁力搅拌器进行搅拌,边搅拌边逐滴加入质量浓度为98%的浓硫酸,同时测定矿浆pH值的变化,做两次平行实验,取平均值。