1工作面概述
余吾煤业有限责任公司矿井为高瓦斯矿井,主采3# 煤层的透气性系数为 0.524 0~1.741 5 m2 /(MPa2·d)属于不易抽采至可以抽采煤层。S2108 综放工作面采用U 型通风方式,瓦斯治理模式为“单 U+ 高抽巷”。针对初采期间工作面瓦斯涌出量大、涌出不均匀等特点,在工作面采用传统抽采方法的同时对抽采方法进行了优化创新,以确保工作面的高效生产。
2 综放工作面采前的瓦斯抽放措施
2.1 顺槽本煤层钻孔抽采
为了降低 S2108 综放工作面回采过程中的瓦斯涌出量,保证工作面回采顺利进行,设计在 S2108 胶顺、回顺施工本煤层抽采钻孔,钻孔开孔高度 1.8 m,钻孔间距 1.25 m,钻孔深度 145 m,钻孔方位角与巷道中线的夹角为 90°,可根据实际施工情况随煤层实际倾角的变化适当调整钻孔倾角。钻孔覆盖范围为切眼外20 m 至停采线,钻孔在工作面内交叉 10 m。设计在S2108 胶顺、回顺后 400 m 施工上层采前预抽孔,与下层钻孔呈三花眼布置。图 1 为 S2108 综放工作面顺层预抽钻孔正面图。
2.2 切眼本煤层钻孔抽采
和上部钻孔压裂增透在切眼处施工本煤层抽采钻孔,钻孔开孔高度为1.8 m、2.2 m,钻孔间距 1.25 m,钻孔呈三花眼布置,同时对上部部分预抽钻孔进行 CO2 气相压裂,钻孔间距为 20 m,深度为 80 m。
2.3 切眼顶板释放孔
在切眼顶板施工释放孔,钻孔间距 0.3 m,钻孔深度为穿透煤层深度。提前释放切眼顶板煤体瓦斯,减少顶板放煤释放的瓦斯。
3 综放工作面采中和采后的瓦斯抽放措施
3.1 本煤层钻孔抽放
回采期间,工作面超前维护段煤体会逐渐进入卸压区,煤体裂隙增大,为确保超前维护段内本煤层钻孔的正常抽采,可有效减少工作面煤壁的瓦斯涌出量。
3.2 高抽巷抽放
对传统高抽巷进行改进优化,高抽巷距离切眼80 m 时,逐渐下调高抽巷的层位,确保高抽巷在距离切眼 5 m 时底板与煤层顶板相距 5 m。在 S2108 切眼距回顺 15 m 时,在 S2108 切眼内往 S2108 高抽巷施工30 个穿透钻孔。S2108 切眼煤墙南帮布置 5 排钻孔,每排布置 6 个穿透钻孔,钻孔开口位置距底板分别为1.5 m、2.0 m、2.5 m、3.0 m、3.5 m,孔间距 0.6 m,钻孔终孔点落于高抽巷底板上。
3.3 采空区埋管抽采
在采空区上隅角提前预埋抽采管路,待工作面回采后,通过预埋管路将采空区内的高浓度瓦斯抽出,降低上隅角瓦斯涌出量。预埋管路每 10 m 安装一个抽采器,确保埋管抽采的正常接替。
4 综放工作面瓦斯治理情况
4.1 S2108 综放工作面抽采情况
开始回采后,工作面推进12 m之前,工作面抽采量主要是本煤层钻孔抽采量;工作面推进 12 m 之后,高抽巷抽采量已达到 6 m3 /min,高抽巷及采空区抽采量已基本进入正常抽采期,工作面初采期间抽采率平均达 57%。
4.2 S2108 综放工作面瓦斯体积分数
开始回采后,工作面推进 10~12 m 时,工作面上隅角瓦斯体积分数、后溜机尾瓦斯体积分数达到峰值;推进 12 m 之后,工作面各点瓦斯体积分数基本保持平稳。
5 结语
a) 综放工作面采前预抽阶段,在两巷打设上分层顺层钻孔,通过在卸压区加密钻孔,在工作面切眼处打设顺层钻孔并利用 CO2 气相压裂技术对煤体进行增透,从源头上增强煤体透气性,增加煤层有效裂隙数量,提高瓦斯抽采效率,缩短瓦斯预抽时间,有效降低了煤层中的瓦斯含量。b) 初采期间,在高抽巷开展瓦斯治理时,在高抽巷末端采用逐渐降低层位的方法接近煤层,从切眼向高抽巷打高位钻孔,增加了煤层与高抽巷的连通渠道,解决了初采期间采空区顶板裂隙形成不充分的问题,使工作面回采初期高抽巷旧贯通采空区开始发挥作用,提高了高抽巷的利用效率。c) 改进后的高抽巷提前发挥作用,减少了采空区向工作面涌出的瓦斯,有效预防了工作面回风流、上隅角瓦斯的预警超限。d) 综放工作面初采期间采取的瓦斯综合治理措施,有效解决了瓦斯治理方面的难题,保证了工作面的安全和高产高效。